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2024

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你的污水处理的总氮为什么不达标?超实例解读!

作者:


1,有机物(wù)导致的氨氮超标

CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺(yì)要求CN比在4~6,所(suǒ)以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。当时投加的碳源(yuán)是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气池(chí)泡沫很(hěn)多,出水COD,氨氮飙升,系统崩溃。

分析:大量碳(tàn)源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养(yǎng)菌有氧代谢,大量消耗氧(yǎng)气和微量(liàng)元素,因(yīn)为硝化细菌是(shì)自养菌,代谢能力差(chà),氧气被争夺,形成不了(le)优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。

解决办法:

1、立即停止进水进行(háng)悶爆、内外回流连续开启(qǐ)

2、停止压泥保证污泥浓度

3、如果有机物已经引起非丝状(zhuàng)菌膨胀可以投加PAC来增加(jiā)污泥絮性(xìng)、投加消泡剂来消除冲击泡沫(mò)

2,内回流导致的氨氮超标

笔者(zhě)目前遇(yù)到的内回流导(dǎo)致的氨氮超标有(yǒu)两方面原因:内回流泵有(yǒu)电气故障(zhàng)(现场跳停扔有运行信号)、机械故障(叶轮脱落)和人为原(yuán)因(内(nèi)回流泵未试(shì)正反转,现场为(wéi)反转状态)。

分析:内回流导致(zhì)的(de)氨氮超标也可以归(guī)到有机物冲击中,因(yīn)为没有硝化液的回流,导致A池中只(zhī)有少量外回流携带(dài)的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只(zhī)会水解酸化而不会完全代谢(xiè)成二氧化碳逸出。所以(yǐ)大量有机物(wù)进入曝气池,导致了氨氮的升高。

解决(jué)办法:

内回流的(de)问题很好发现,可以通(tōng)过数(shù)据(jù)及趋势来判断是否是内回流导致的问题:初期O池出口硝态氮升高,A池硝(xiāo)态氮降低直至0,PH降(jiàng)低等,所以解决办法分三种情况:

1、及时发现问题(tí),检修内回流泵就可以了

2、内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵(bèng),停止或者减少(shǎo)进(jìn)水进行(háng)悶爆

3、硝化系统已经(jīng)崩溃,停止进水悶爆,如果有条件、情况比较紧(jǐn)迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥(ní),加(jiā)快系统恢复。

3,PH过(guò)低导致的(de)氨氮超标

笔者(zhě)目前遇到的PH过低导致的氨(ān)氮超标有三种情况:

1,内回流太大或者内回流处曝气开太大(dà),导致携带大量的氧进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢(xiè),部分有机物(wù)被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化(huà)反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,PH降低,低于硝(xiāo)化细菌适宜的PH之后(hòu) 硝化反应受抑制,氨氮升高。这种情况可能(néng)有些同行会遇到,但是从来没从这方面找原因。

2,进水CN比不足,原因也是反(fǎn)硝化不(bú)完整,产生的碱度少,导(dǎo)致的PH下降。

3,进水(shuǐ)碱度降低导致(zhì)的PH连(lián)续下降。

分析:PH降低导致的氨氮超标,实际中发生的概率比较低,因为PH的连续下(xià)降是一个过程,一般运营人员在(zài)没找到问题的时候(hòu)就开始加碱去调节PH了

解决办法:

1,PH过低这(zhè)种问题其实很简(jiǎn)单,就是发(fā)现(xiàn)PH连续下降就要开(kāi)始投加碱来维持PH,然后再通过分析去查找原(yuán)因。

2,如果PH过低已(yǐ)经导致了系统的崩溃,目前笔者接触过PH在5.8~6的时候,硝化系统(tǒng)还没有(yǒu)崩溃的情(qíng)况,但是及时将PH补(bǔ)充上(shàng)来,首先要把系统(tǒng)的PH补充上来,然后悶爆或者投加同类型的污泥。

4,DO过(guò)低导(dǎo)致的氨氮超标

笔者运营过的污水是高硬度(dù)的废水,特别容易结垢,开始曝气使用微孔爆气器,运行一段时间曝气头就会堵塞,导致DO一直提不上来导致氨氮升高。

分析:原因很简单,曝气的作用是充氧和搅拌,曝气头的堵塞造成两种都受到影(yǐng)响,而硝化反应是(shì)有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境下才能正(zhèng)常进行(háng),而(ér)DO过低则会导致硝化受(shòu)阻,氨氮超标。

解决办法:

1、更换曝气头,如(rú)果硬度低操作问题导致的(de)堵塞(sāi)可以考(kǎo)虑(lǜ)这种方法

2、改(gǎi)造成大孔曝气器(氧利用率过低,风机(jī)余量大和不差钱的企业可以考(kǎo)虑)或者射(shè)流曝气器(只能用监测池出(chū)水来进行充当动力流体,尤(yóu)其是硬度高的污水,切记!)

目前笔者遇到(dào)过两种情况:

1、压泥过多,导致氨氮升高。

2、污泥回流不均衡,两侧系统污泥回(huí)流相差过大,导致(zhì)污泥回流少的一侧氨氮升高。

分析:压(yā)泥(ní)过多和污泥回流过少都(dōu)会导致污泥的泥龄(líng)降低,因为细菌都有世代期(qī),SRT低于世代期,会(huì)导致该细(xì)菌无法在系(xì)统中聚集,形成不了优势菌种,所(suǒ)以对应的代谢物无法(fǎ)去除。一般泥龄是细菌世代期(qī)的3-4倍。

解决办法:

1、减(jiǎn)少进水或(huò)者悶爆

2、投加(jiā)同类型污泥(一般情况下1,2一块用(yòng)效果更好)

3、如果是污泥回流不均衡导致的问题,把问题系列的减少(shǎo)进水或者悶爆、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到(dào)问题系列

6,氨氮冲击导致的(de)氨氮超标

这种情况一般是工业污水(shuǐ)或者(zhě)有工业污水进入生活污水管网的(de)系统才能遇到,笔者之前遇到的(de)情况(kuàng)是上游汽提塔控制温度降低,导致来水氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标,污水处理现(xiàn)场氨(ān)味特别浓(曝气会(huì)有部分游离氨逸出)。

分析:氨氮冲(chōng)击目前还没(méi)有(yǒu)明确(què)的解释,笔者分析(xī)氨氮冲击是因为水(shuǐ)中游离氨(FA)过高(gāo)导致的,虽然FA(游离氨)对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸(suān)细菌)影响比较弱(ruò),但是当FA(游离氨)浓(nóng)度在10~150mg/L时就开始对AOB(氨氧化细(xì)菌/亚硝酸细菌(jun1))产生抑制作(zuò)用,而游离氨(FA)对NOB(亚硝酸盐(yán)氧化细菌/硝酸菌)影响更(gèng)敏感,游离氨(FA)在0.1~60mg/L时对NOB(亚(yà)硝酸盐氧化细(xì)菌/硝酸菌)就起到的抑制(zhì)作用,众所周知,硝化反应是亚(yà)硝酸菌和硝酸菌共同完成的,对亚硝酸菌(jun1)的抑制直(zhí)接就可以导致硝化系统的(de)崩溃。

解决(jué)办法:

保证PH的情况下,下(xià)面三种方法同(tóng)时(shí)进行效果更好更快

1、降低系统内(nèi)氨氮浓度

2、投(tóu)加同类型(xíng)污泥

3、悶爆

7,温度过低导致(zhì)的氨(ān)氮超标

这种情况多发生在北方无保温或加热的(de)污水处理厂,因为水温低于硝化细菌的适宜温度,而(ér)且MLSS没有为了冬季代谢缓慢而(ér)提高(gāo),导致的氨氮去除率下降。

分析:细菌对温度的要求比人类低,但(dàn)是也是有底线的,尤其是自养型的硝化(huà)细(xì)菌,工业污水这种情况比较少,因为工业生产产生的废(fèi)水温度(dù)不会因为环境温(wēn)度的变化波动很大,但是生活污水水温基本上是受环境温度来控(kòng)制的,冬季进水温度很低,尤其是昼夜温(wēn)差大,往(wǎng)往低于细菌代谢需要的温(wēn)度,使得细菌休眠(mián),硝化系统异常。

解决办法(fǎ):

1、设计阶(jiē)段把(bǎ)池体做成地埋式(shì)的(小型(xíng)的(de)污水处理比较适合)

2、提前提高污泥浓度

3、进水加热,如果有匀质调节(jiē)池,可以在池内加热,这样波动比(bǐ)较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热(rè)或混合来(lái)提高(gāo)水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动。

4、曝气加热,比较(jiào)小众,目(mù)前还没遇(yù)到过,其实空气压缩鼓风时(shí)温度已经升高了,如(rú)果曝气管可以承受(shòu),可以考虑加热压缩(suō)空气来提高生化池温(wēn)度。

8、工艺(yì)选型问题(tí)

笔者遇到过很多朋友(yǒu)来咨询氨氮(dàn)问题(tí),但是根源往往是工艺选型问题,脱氮选用的工(gōng)艺是单纯的(de)曝气池、接触氧化、SBR等等这些工艺,其实,在保证HRT(水力停留时间)和SRT(泥龄)足够长的情(qíng)况下(xià),这些工艺是可以脱氨氮的,但是,实际中不经济,也达不到!

解决办(bàn)法:

1、延长HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥(ní)龄(líng)等等

2、前面增加反硝化池

二、总氮为什么会(huì)超标(biāo)!

1、氨氮(dàn)超(chāo)标

参考上个单元的氨氮为什么超标?

2、缺少碳源

在硝化反硝化过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控(kòng)制在(zài)4~6,缺(quē)少碳源,是我(wǒ)目前遇到很(hěn)多朋友(yǒu)TN不达标(biāo)的最多的原因之一!

解(jiě)决办法:按CN比4~6,投(tóu)加碳源

3、内回流r太小

AO工艺的全称是倒置硝化反硝化工艺,AO工艺的脱氮效率和内回流比成正比!根据脱氮效率公式,内回流比r越大脱氮效率越高,有些污水处理(lǐ)内回流泵部分损坏或者选型太小,会导致脱氮效率(lǜ)低(dī)!

解决办法:提高内回流比r在200~400%

4、反硝化池(chí)环境

这种情况的出现的标志是,反(fǎn)硝化池DO大于0.5,破坏了缺(quē)氧环境,使兼性异养菌优先利用氧(yǎng)气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致TN的升高,反硝化池缺氧(yǎng)环境破坏,后面往往带来的可能(néng)是氨氮(dàn)的超标,原(yuán)因是硝(xiāo)化细菌无法形成优势菌种,不过曝气池(chí)足够大,还是没有问(wèn)题的

解决办法:

1、内回流过大(dà),导(dǎo)致携(xié)带DO过多的,调小内回流比或者关小内回流处曝气。

2、其他问题导致的DO高,例如进水与水(shuǐ)面相(xiàng)隔过高,导致跌落充氧,要减(jiǎn)少高度差等。

有些含氮(dàn)有机物,普通的生化无法破环,导致无法脱除(chú),这(zhè)种情况比较少见,主要是某一类废水上,这种情况下主要是(shì)工艺选(xuǎn)型问(wèn)题,没有考虑有机氮(dàn)氨化(有(yǒu)机氮转化成氨氮)的过程。

解(jiě)决办法:

1、增加水解酸化的预处理

2、水解酸化(huà)无法破环的,增加高级氧化预(yù)处理

相(xiàng)关新闻

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